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无氧铜管棒材制品率提高工艺索求,通过工艺改进,渗氧、脱皮试验,挤压工序等来探索

颁布功夫:2021-06-10点击:3334

通过对无氧铜管棒材出产中加热、挤压工序的节造,尽量削减氧气的进入,降低因加工出产带来的含氧量不合格的可能性,以提高无氧铜的氧含量的合格率。

随着用户对无氧铜需要量的增长,无氧铜产量也在逐年增长,尤其是无氧铜管棒材已成为一项重要产品。管棒技改项目实现后管棒材的出产能力和产品质量大大提高,出产工艺逐步美满,综合制品率大幅提高。但无氧铜管棒材含氧量不合格是持久困扰无氧铜出产的一个难题。在挤压后取样时时出现比例较大的氧含量不合格,甚至整批不合格的情况,这不仅增长成本,延误交货期,还影响产品形象,因而索求无氧铜管棒材在挤压环节的工艺、高无氧铜氧含量的合格率极度重要。

1.改进前情况

改进前,无氧铜管棒材综合制品率为 57.5%。无氧铜在挤压工序的制品率平 均 为 60.36%,*** 高 为 67.85%,*** 低 为45.76%。

数据网络及试验

无氧铜中含氧量的检测步骤有两种 :一是 YS/T335-94《电真空器件无氧铜含氧量金相检验法》,检验了局分为1 ~ 6级,1、2、3 级判定合格,是半定量检验步骤 ;二是 GB/T5152-1996《高频脉冲加热红表吸收气体分析步骤》,是定量检测步骤。

数据网络。对铸锭进行抽样查抄,发现全数按 1 级过料的铸锭有含氧不合格的情况。

1)对 TU1 棒材(Φ85)共 19 根,制品逐根取样,取样部位见图 1。经检验,氧含量均为 4 ~ 6 级,部门检测了局见表 1。随即对该批未挤造渣滓 Φ295 铸锭取样检测。经检测氧含量 3 ~ 6 级不等,取样部位见图2,部门检测了局见表2。

2)对编号为 3130 的 Φ410mm 铸锭( 共 7 个 ) 端面的中心、1/2 半径处、靠近边部 3 点取样检测,共 21 个样品,全数为1 级,出产的制品也全数为 1 级 , 检测了局见 表 3。对 编 号 为 3314 的 Φ245mm 铸 锭和熔次号为 3297 的 Φ360mm 铸锭进行抽

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,Φ245 铸锭全数为 4 级 ( 这批制品也全数为 4 级 )。Φ360 铸锭有 1 个样为 4 级 ,3个样为1级,汇报见表3。

3)对铸锭浇口和底部进行取样检测含氧量,统计发现 102 炉铸锭底部与浇口含氧不一致 , 其中有 60 炉底部含氧高于浇口含氧,部门检测了局见表4。

4)从表 1 ~表 4 抽查检测了局可知,铸锭中的含氧存在显著的不均景象,检验合格的铸锭再取样检验,也可能出现不合格情况。从表 4 可知,统一个(炉)铸锭,取样地位分歧(浇口和底部),也存在含氧不一致的景象,尤其是浇口含氧显著低于

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铸锭底部的含氧。

2.渗氧、脱皮试验。

1)渗氧试验。取含氧合格(1 级)的无氧铜挤制品在尝试室进行渗氧试验。首先在氧化退火炉上进行经 600℃~ 800℃分歧功夫退火,之后对制品端面进行研磨、处置,在专用仪器上检测其渗氧深度。即仿照环行加热炉和感应加热炉的加热工艺进行退火试验,而后检测其渗氧深度,试验了局见表5。

2)脱皮试验。对经过退火的制品进行表表车皮,车皮量为 0.75mm ~ 1.5mm(仿照脱皮挤压工艺),而后检测制品表表的含氧量,了局见表6。

3)试验了局批注,由于加热时渗氧,样品由含氧量 1 级降落为含氧量 4 ~ 5 级,渗氧深度为 0.5mm ~ 1.5mm ;铸锭加热季节造加热功夫在工艺要求领域内,挤压时通过脱皮能够解除渗氧,视加热炉类型脱皮量节造在 0.75mm ~ 1.5mm 之间。

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加热功夫在 2 幼时以内,加热炉内维持微还原空气,渗氧深度低于 1.5mm,通过脱皮挤压,渗氧根基能够解除。

3.工艺改进

无氧铜管棒材出产工艺流程为 :熔铸——加热(还原空气)——挤压。结合试验和现实出产情况,采取了进锭抽查、加热工艺调整等改进措施。

1. 经与质量部门协商,扭转进铸锭含氧取样步骤,由原来的铸锭浇口取样改为铸锭底部取样,使铸锭送检样品更有代表性,削减不合格铸锭进入下路工序。

2. 对进入加工工序的铸锭进行抽检,按熔次号每个熔次抽检 1 根铸锭的 4 个点。查抄不合格的铸锭不铺排出产。削减由于铸锭问题带来的合格率降落。

3.加热工序。

1)对工具、设备进行专检,确认工具筹备到位、设备无缺才允许装炉出产,保障出产不中断。

2)环型炉加热在确保自动节造前提下削减进风量,加大煤气量,维持炉膛为还原性空气。

3)炉膛压力维持正压,***好在 5Pa以上。

4)尽量组织批量出产。无氧铜出产时按挤压进度装炉,保障铸锭加热 2 幼时内可能挤压。装一炉,加热一炉,削减装料炉门开启次数,使炉内维持微还原空气,预防铸锭加热渗氧。准则是 :慢加热、少装炉、快挤压。

4. 挤压工序。

皮量,感 0.75mm ~ 1.5mm,环形煤气加热炉加热铸锭挤压时脱皮量 1.0mm ~ 1.5mm,使铸锭在加热过程中渗入的氧不能流入到制品中,保障束品含氧合格。同时应保障出产期间设备情况无缺、不变,各项指标按规程要求设定。

出产成效

1. 无氧铜因含氧不合格,而发生的退换货率大幅降落。

2. 挤压工序制品率大幅提高,达到75%,比改进前提高14.64%。

3. 工艺改进后,无氧铜挤压工序产量和成率有较大的提高 ;均匀综合制品率为62%,比改进前提高4.5%。

5.结论

1. 扭转铸锭含氧取样部位,并对进入加工工序的铸锭再进行抽检,使铸锭送检样品更有代表性,能够有效地削减含氧不合格的铸锭进入加工工序。

2. 渗 氧 —— 脱 皮 试 验 表 明,由 于铸 锭 加 热 时 渗 氧,样 品 由 含 氧 量 1 级下 降 为 含 氧 量 4 ~ 5 级,渗 氧 深 度 为0.5mm ~ 1.5mm ;铸锭加热季节造加热功夫在工艺要求领域内,挤压时通过脱皮能够解除渗氧,视加热炉类型脱皮量节造在0.75mm ~ 1.5mm之间。

感应加热炉渗氧深度为0.5mm,通过脱皮挤压齐全能够解除因加热造成的氧渗入 ;环形炉加热90分钟氧渗入为1.0mm,通过脱皮挤压也能够解除因加热造成的氧渗入 ;环形炉加热 150 分钟氧渗入为1.5mm,通过脱皮挤压不能齐全解除因加热造成的氧渗入 ;改进措施为 :保障铸锭加热2幼时以内可能挤压 ;装一炉,加热一炉,削减装料炉门开启次数,使炉内维持微还原空气。只有渗氧深度低于 1.5mm,通过脱皮挤压,渗氧根基能够解除。

3. 棒材出产中铸锭加扰咨于煤气起源和成分扭转,需索求更好节造炉膛空气的工艺,削减渗氧。

起源:中国知网    作者:赵万花


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