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无氧铜管棒材制品率提高工艺探索,通过工艺革新,渗氧、脱皮试验,挤压工序等来探究

宣布时间:2021-06-10点击:1936

通过对无氧铜管棒材生产中加热、挤压工序的控制,尽量减少氧气的进入,降低因加工生产带来的含氧量缺乏格的可能性,以提高无氧铜的氧含量的及格率 。

随着用户对无氧铜需求量的增加,无氧铜产量也在逐年增加,尤其是无氧铜管棒材已成为一项重要产品 。管棒技改项目完成后管棒材的生产能力和产品质量大大提高,生产工艺逐步完善,综合制品率大幅提高 。但无氧铜管棒材含氧量缺乏格是恒久困扰无氧铜生产的一个难题 。在挤压后取样经常泛起比例较大的氧含量缺乏格,甚至整批缺乏格的情况,这不但增加本钱,延误交货期,还影响产品形象,因此探索无氧铜管棒材在挤压环节的工艺、高无氧铜氧含量的及格率很是重要 。

1.革新前状况

革新前,无氧铜管棒材综合制品率为 57.5% 。无氧铜在挤压工序的制品率平 均 为 60.36%,*** 高 为 67.85%,*** 低 为45.76% 。

数据收集及试验

无氧铜中含氧量的检测要领有两种 :一是 YS/T335-94《电真空器件无氧铜含氧量金相检验法》,检验结果分为1 ~ 6级,1、2、3 级判定及格,是半定量检验要领 ;二是 GB/T5152-1996《高频脉冲加热红外吸收气体剖析要领》,是定量检测要领 。

数据收集 。对铸锭进行抽样检查,发明全部按 1 级过料的铸锭有含氧缺乏格的情况 。

1)对 TU1 棒材(Φ85)共 19 根,制品逐根取样,取样部位见图 1 。经检验,氧含量均为 4 ~ 6 级,部分检测结果见表 1 。随即对该批未挤制剩余 Φ295 铸锭取样检测 。经检测氧含量 3 ~ 6 级不等,取样部位见图2,部分检测结果见表2 。

2)对编号为 3130 的 Φ410mm 铸锭( 共 7 个 ) 端面的中心、1/2 半径处、靠近边部 3 点取样检测,共 21 个样品,全部为1 级,生产的制品也全部为 1 级 , 检测结果见 表 3 。对 编 号 为 3314 的 Φ245mm 铸 锭和熔次号为 3297 的 Φ360mm 铸锭进行抽

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,Φ245 铸锭全部为 4 级 ( 这批制品也全部为 4 级 ) 。Φ360 铸锭有 1 个样为 4 级 ,3个样为1级,报告见表3 。

3)对铸锭浇口和底部进行取样检测含氧量,统计发明 102 炉铸锭底部与浇口含氧纷歧致 , 其中有 60 炉底部含氧高于浇口含氧,部分检测结果见表4 。

4)从表 1 ~表 4 抽查检测结果可知,铸锭中的含氧保存显著的不均现象,检验及格的铸锭再取样检验,也可能泛起缺乏格情况 。从表 4 可知,同一个(炉)铸锭,取样位置差别(浇口和底部),也保存含氧纷歧致的现象,尤其是浇口含氧明显低于

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铸锭底部的含氧 。

2.渗氧、脱皮试验 。

1)渗氧试验 。取含氧及格(1 级)的无氧铜挤制品在实验室进行渗氧试验 。首先在氧化退火炉上进行经 600℃~ 800℃差别时间退火,之后对制品端面进行研磨、处理,在专用仪器上检测其渗氧深度 。即模拟环行加热炉和感应加热炉的加热工艺进行退火试验,然后检测其渗氧深度,试验结果见表5 。

2)脱皮试验 。对经过退火的制品进行外貌车皮,车皮量为 0.75mm ~ 1.5mm(模拟脱皮挤压工艺),然后检测制品外貌的含氧量,结果见表6 。

3)试验结果标明,由于加热时渗氧,样品由含氧量 1 级下降为含氧量 4 ~ 5 级,渗氧深度为 0.5mm ~ 1.5mm ;铸锭加热时控制加热时间在工艺要求规模内,挤压时通过脱皮可以消除渗氧,视加热炉类型脱皮量控制在 0.75mm ~ 1.5mm 之间 。

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加热时间在 2 小时以内,加热炉内坚持微还原气氛,渗氧深度低于 1.5mm,通过脱皮挤压,渗氧基本可以消除 。

3.工艺革新

无氧铜管棒材生产工艺流程为 :熔铸——加热(还原气氛)——挤压 。结合试验和实际生产情况,接纳了进锭抽查、加热工艺调解等革新步伐 。

1. 经与质量部分协商,改变进铸锭含氧取样要领,由原来的铸锭浇口取样改为铸锭底部取样,使铸锭送检样品更有代表性,减少缺乏格铸锭进入下道工序 。

2. 对进入加工工序的铸锭进行抽检,按熔次号每个熔次抽检 1 根铸锭的 4 个点 。检查缺乏格的铸锭不安排生产 。减少由于铸锭问题带来的及格率下降 。

3.加热工序 。

1)对工具、设备进行专检,确认工具准备到位、设备完好才允许装炉生产,包管生产不中断 。

2)环型炉加热在确保自动控制前提下减少进风量,加大煤气量,坚持炉膛为还原性气氛 。

3)炉膛压力坚持正压,***幸亏 5Pa以上 。

4)尽量组织批量生产 。无氧铜生产时按挤压进度装炉,包管铸锭加热 2 小时内能够挤压 。装一炉,加热一炉,减少装料炉门开启次数,使炉内坚持微还原气氛,避免铸锭加热渗氧 。原则是 :慢加热、少装炉、快挤压 。

4. 挤压工序 。

皮量,感 0.75mm ~ 1.5mm,环形煤气加热炉加热铸锭挤压时脱皮量 1.0mm ~ 1.5mm,使铸锭在加热历程中渗入的氧不可流入到制品中,包管制品含氧及格 。同时应包管生产期间设备状况完好、稳定,各项指标按规程要求设定 。

生产效果

1. 无氧铜因含氧缺乏格,而爆发的退换货率大幅下降 。

2. 挤压工序制品率大幅提高,抵达75%,比革新前提高14.64% 。

3. 工艺革新后,无氧铜挤压工序产量和成率有较大的提高 ;平均综合制品率为62%,比革新前提高4.5% 。

5.结论

1. 改变铸锭含氧取样部位,并对进入加工工序的铸锭再进行抽检,使铸锭送检样品更有代表性,可以有效地减少含氧缺乏格的铸锭进入加工工序 。

2. 渗 氧 —— 脱 皮 试 验 表 明,由 于铸 锭 加 热 时 渗 氧,样 品 由 含 氧 量 1 级下 降 为 含 氧 量 4 ~ 5 级,渗 氧 深 度 为0.5mm ~ 1.5mm ;铸锭加热时控制加热时间在工艺要求规模内,挤压时通过脱皮可以消除渗氧,视加热炉类型脱皮量控制在0.75mm ~ 1.5mm之间 。

感应加热炉渗氧深度为0.5mm,通过脱皮挤压完全可以消除因加热造成的氧渗入 ;环形炉加热90分钟氧渗入为1.0mm,通过脱皮挤压也可以消除因加热造成的氧渗入 ;环形炉加热 150 分钟氧渗入为1.5mm,通过脱皮挤压不可完全消除因加热造成的氧渗入 ;革新步伐为 :包管铸锭加热2小时以内能够挤压 ;装一炉,加热一炉,减少装料炉门开启次数,使炉内坚持微还原气氛 。只要渗氧深度低于 1.5mm,通过脱皮挤压,渗氧基本可以消除 。

3. 棒材生产中铸锭加热由于煤气来源和身分改变,需探索更好控制炉膛气氛的工艺,减少渗氧 。

来源:中国知网    作者:赵万花


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